随着大庆油田三元复合驱油技术的不断推广应 用, 原有的油田地面处理系统呈现出一定的不适应 性。电脱水作为原油外输前的最后一道工序, 其重要 性不言而喻。由于三元采出液组分复杂, 油水乳化程 度加剧, 油水中间层加厚并且更加稳定, 应用现有电 脱水技术处理具有一定的难度, 表现为操作中频繁 出现"垮电场"现象以及外输原油含水不达标等。因 此, 三元复合驱采出液电脱水技术的研究, 对于三元 复合驱的推广具有重要意义。 本文旨在通过分析三元复合驱采出液电脱水处 理技术难点及原因, 有针对性地介绍复杂油水乳状 液的化学处理措施和电脱水技术处理措施两方面的 技术, 综述近些年来国内油田科研工作者在该方面 所作的努力及取得的成果, 以供相关人员参考。 1 三元复合驱采出液电脱水处理困难的原因分析 马健伟等人[ 1] 通过实验详细分析考察了三元采 出液的组成及其对脱水电流的影响。发现随着采出 液中铁含量的增加, 脱水电流也呈升高趋势, 进一步 证实了存在于油水界面中的FeS、Fe( OH) 3 和Fe2O3 等胶体和微粒是引起垮电场的主要原因。三元组分 对脱水电流的影响随采出液中三元浓度的增大而增 强, 但到达一定浓度后, 影响程度减小。 三元采出液的化学组成特性是电脱水处理困难 的主要原因, 其更明显地表现在以下两个方面。 1. 1 三元采出液油水中间层 原油采出液中常见中间层的组成主要是: 油包 水和水包油的乳化颗粒、絮状物、泥砂和机械杂质。 由于三元复合驱采出液含有碱、聚合物、表面活性剂 等化学物质, 使得中间层的组成更为复杂, 采出液导 电率增大, 严重时会发生极间短路现象致使电脱水 器无法正常生产。目前主要形成了如下共识: 1、 HPAM 吸附在油水界面, 使界面膜强度增高, 表面 张力增大, 从而形成了难于破乳的"皮膜", 使水滴在 相互碰撞中破裂而聚集成大水滴的几率减小, 原油 乳状液分离特性变差; 2、吴迪等人提出了FeS 是导 致"垮电场" 的主要原因[ 2] , 认为硫酸盐还原菌腐蚀 石油管道而生成的褐色的FeS 富集在沉降脱水器和 电脱水器油水过渡层中, 使中间层加厚, 出现黑色固 态颗粒富集, 脱水电流升高和频繁垮电场的现象及 含油污水处理设备除油效果变差。 1. 2 电极板表面粘附层 在大庆油田采油一厂三元217 采出站, 发现垮 电场后电脱水器的电极上面粘附了很厚的油层。初 步分析, 该粘附层介质含有较高的极性组分( 表活剂 和金属离子) , 具有较强的导电性, 大大“缩短”了两 极板之间的距离, 最终导致了脱水电流升高, 电脱水 器频繁垮电场的现象。同时还发现, 如果该粘附层不 予清除, 电脱水器很难恢复正常, 多次强行启动后极 易造成电极绝缘吊挂烧毁。 2 针对三元复合驱采出液电脱水的化学处理方法 针对三元复合驱采出液中存在顽固的油水中间 层, 一种有效的处理措施就是研发高效破乳剂。但是 采用单一的破乳剂难以顺利将该类采出液油水分 离, 必须考虑具有离子效应和盐析作用的无机盐或 酸, 其作用主要是使油水界面膜发生凝结作用, 使乳 状液破坏, 或者与形成油水过渡中间层的表面活性 物质发生反应, 以破坏乳状液的稳定性。 根据三元复合驱采出液的特点, 大庆油田工程 有限公司复配出了几种型号的破乳剂[ 4] , 对大庆油 田三元复合驱采出液进行了电脱水模拟试验, 探讨 了破乳剂品种、加药量、脱水温度、脱水场强、脱水时 间等因素对脱水效果的影响。认为对三元组分含量
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