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1 引言 随着三次采油工业化的不断扩展,油 井采出液的成分越来越复杂, 以及老化油 处理的难度增加, 传统的并联式电脱水器 工艺已经不能满足生产的需要, 其电场跳 闸后很难恢复。为此, 本文经过对电脱水 器的运行原理进行分析, 总结出电脱水器 不稳定运行的原因,提出了改善措施,从而 为三元驱原油脱水提供了技术依据。 2 电脱水器工作原理 由于水是良导体, 而原油的导电率很 小,油水乳状液在高压电场的作用下,水颗 粒发生碰撞、聚结合并, 靠油水比重差分 离沉降到脱水器底部,流进集水室,经排水 口放水;脱后净化油汇集于罐顶部集油管, 经出油口排出。电脱水过程可分为三个步 骤:先是水滴的电致聚结,然后是水滴的沉 降, 最后是水滴在油水界面并入水相。 3 电脱水器不稳定运行的影响因素 电脱水器的运行状况主要由: 温度、 压力、沉降时间、加药比、油水界面控制 以及油品质量等参数的影响, 电脱水器是 否能够平稳的运行,关键是其各种参数是 否在其稳定运行范围内。 3.1 温度对电脱水器运行状况的影响 根据低、常温集输工作总结的经验及 结论:原油乳状液粘度与温度的关系同原油 类似,随温度的升高而降低,乳状液的稳定 性随温度升高而下降,从而有利于集输和脱 水。因此随着脱水温度的升高,油水混合液 的粘度降低,流动性增加,有利于油水分离。 3.2 压力对电脱水器运行状况的影响 压力过低, 原油中的溶解气体大量析 出,造成电脱水器“进气”的现象发生,不 利于电脱水器的稳定运行;压力过高,不利 于油水分离,因此电脱水器的压力一般控 制在0.18~0.25MPa 之间较为合适。 3.3 沉降时间对电脱水器运行状况的影响 一般来说,沉降时间越长,越有利于油 水重力沉降分离,但沉降时间过长,容器内 的液体相对循环较慢, 又会导致油水混合 液的温度降低,油水混合液的粘度升高,不 利于油水分离。根据油田设计规模并经过 实践论证,油水沉降时间在8~10h 为最佳 沉降分离时间。 3 . 4 加药比对电脱水器运行状况的影响 破乳剂的作用是使原油乳化液破乳, 降低油水界面张力,促使油水分离。但破 乳剂的用量并非越多越好,破乳剂用量过 大:一是经济成本高,二是作为一种添加剂 导致脱后原油以及污水中的杂质含量增 多,不利于原油加工及油田生产。 3 . 5 电脱水器油水界面对其运行状况的影 响 由于水是电的导体, 当油水界面升高 后, 势必导致电脱水器内部的电极“ 短 路”,造成电脱水器电场波动现象。 3.6 油品质量差,含杂质多 油品质量不好,含杂质多,是目前电脱 水器不稳定运行的最难解决的问题, 油质 不好,含杂质多主要有两方面的原因:一是 收油装置所收集的“老化油”含杂质多,这 部分原油含有大量的FeS 等导电性杂质成 分,当老化油进入电脱水器后,由于导电性 杂质的存在, 在电极之间形成“絮状”导 体,使电脱水器“跳闸”。二是随着聚合物 以及三元驱等工业化的不断推广应用,原 油中杂质的成分不断复杂化, 原油粘度增 加, 杂质不断增多。 4 电脱水器不平稳运行的处理方法 针对电脱水器运行不平稳的原因分 析, 保证电脱水运行参数在合理的范围之 内,采取相应的处理措施,常见的主要有以 下方法: (1)合理控制电脱水器油水界面高度, 加强油水界面调节,使油水界面控制在合 理的高度范围之内,经过试验论证,一般控 制在2.0~3.0m 之间较为合适。 (2)由于温度低导致电脱水器的不平稳 运行,应该及时调整加热炉温度。 (3)认真控制好电脱水器运行压力,保 证其压力在规定的范围之内。 (4)延长沉降时间。电脱水器不稳定运 行后, 一般的处理方法是先关闭电脱水器 油出口阀门, 延长沉降时间, 促使油水分 离,以达到电场恢复目的。 (5)合理调整加药比。电脱水器不平稳 运行时,可以适当提高破乳剂用量,增强破乳 效果,等电场恢复后再调回正常药剂用量。 (6)油品质量不好,杂质含量多 针对油质不好这一问题, 目前各个联 合站相继建立了老化油单独处理工艺,其 工艺原理为: 各沉降罐所收集的老化油先 经过加入老化油专用破乳剂破乳再经过相 变高效加热炉将其加热到70~75℃之间, 然后进入老化油储罐, 作长时间的物理沉 降作用, 在保证外输原油含水不超标的前 提下, 将储罐上部的原油与电脱水器处理 后的净化原油以一定比例相混合后外输, 但存在问题是外输油含水指标难以控制。 5 电脱水器工艺革新的目的和意义 目前,随着三次采油规模的不断扩大, 三元井采出液中杂质成分复杂化, 其腐蚀 性增加、流动性变差, 三元驱原油脱水与 水驱原油脱水相比较难度增加, 技术要求 高。因此电脱水器不平稳运行状况日益严 重化, 考虑到老化油单独处理工艺技术存 在的不足(外输油含水经常偏高),针对这一 问题,为了提高电脱水器运行的可靠性,我 们对电脱水器工艺结构作以下改进革新。 5.1 工艺革新内容 改变以往电脱水器并联的结构运行模 式,增加部分串联工艺,新增工艺为:将1# 电脱水器的油出口用1 条主管线和1 条支 管线与2 #脱水器油进、出口相联接; 同 理, 将2#脱水器的油出口与3 #脱水器 的油进、出口相联接。具体工艺如下图: 5.2 工作运行原理 异常情况1 当1 # 电脱水器不稳定 运行时, 2 # 脱水器稳定运行时。第一步 是:缓慢打开闸门①,同时关小2# 脱水器 进口阀门,使1# 脱水器上部相对油质不好 的原油缓慢进入2# 脱水器,该部分混合液 经过二段重力分离,含水比较低,而且流量 控制不宜过大,对2# 脱水器平稳运行不会 造成较大的影响;在此同时1# 脱水器下部 产生沉降水。第二步是:缓慢打开阀门②, 同时关小1# 脱水器进口阀门,打开其放水 阀门,使2# 脱水器脱出的好油一部分进入 1# 脱水器上部,当1# 脱水器内部的净化 油达到一定厚度时(0.4m 左右),1# 电脱水 器电场就会自动恢复。 异常情况2 当2 # 电脱水器不稳定 运行时,3# 脱水器稳定运行时。处理方法 与异常情况1 处理方法相同。 异常情况3 当3 # 电脱水器不稳定 运行时,2# 脱水器稳定运行时。关闭3# 脱水器油出口阀门,打开闸门④,使2# 脱 水器脱除后的净化油进入3# 脱水器上部, 达到电场自动恢复目的。 通过以上工艺改造以及流程切换, 在 电脱水器局部不平稳运行时, 能够达到脱 水器电场快速恢复的目的。 6 结语 本文通过对电脱水器不平稳运行原因 分析,并将常见处理方法进行总结对比,找 出一般处理方法及串联工艺的不足之处,提 出对电脱水工艺改造技术,改变了原有电脱 水器只有并联运行的模式,增加了串联工艺 结构, 有效保证电脱水器平稳运行的可靠 性,为老化油的处理乃至三次采油技术原油 脱水工作提供了有力的技术依据, 为油田 “平稳输油”奠定了科学的基础。
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